混流式水轮机水导漏油如何处理?达人师傅帮帮忙啊?

2020-09-18 社会 78阅读
动密封面产生间隙会有较大的油流渗出,此两处又无密封条,增加了渗漏的可能性。③油盆上盖板处,水导油盆上盖板处有密封条同底部的密封条一样,依靠螺栓的紧固力压紧密封条形成密封面,也存在可能渗漏点④迷宫环处,上迷宫环把合在油盆上,下迷宫环依靠迷宫锁紧销锁紧于水导瓦上,两迷宫环之间的间隙要求为1.8~2.2mm。机组运行时甩油会顺迷宫环上爬到两迷宫环交接处,此处开有一个8收稿日期:2007-01-04作者简介:贺海卫(1972一),男,工程师,从事电站检修与维护工作。58水电站机电技术第30卷的回油孔,爬升到此处的油流经该孔回流到油盆内,如果该孔祓堵塞造成回流不畅,透平油会甩出水导油盆。⑤瓦架和导瓦间的两条密封条处,由简式瓦的结构和工作原理可知,机组旋转时大轴会不断摩擦和撞击瓦面,而该撞击力被提瓦螺栓传递给瓦架,静止的瓦架紧固于顶盖上,如果撞击力较大,提瓦螺栓松动使得瓦架同瓦之间形成较大的间隙,会使水导轴承渗油。⑥瓦架同大轴间的密封处,在大轴和瓦架间的密封材料为螺栓压紧的毛毡,长时间运行会使毛毡的密封失效导致漏油。⑦其它漏油点主要包括:测温电阻出口处,油混水信号装置连装处,冷却器油口处等,这些部位如果渗油,都是极少量,不是主要的渗油点。水导轴承安装时密封面处理工艺没有达到厂家要求,毛刺过多密封面粗糙,甚至有较大的凹坑可能渗油。通过以上分析,对水导轴承外部进行了仔细的检查,但没有发现明显的漏油点,水导轴承内部的问题例如回油孔是否堵塞,密封条密封效果是否好等,只有在拆开轴承内部结构时才能检查。3水导轴承漏油问题解决为准确掌握水导油盆漏油量,对水导油盆油位进行了测量,测量数据如表1:表1油位测量数据表2处理后油位测量数据3.1第一次处理方案从上表可以看出日漏油量逐渐增大,因此必须对机组立即进行防漏油处理,当时季节为丰水期,机组不允许长时间停机,为不影响发电做了简单临时处理,用风动扳手对称打紧提瓦螺栓,减小瓦架和瓦间的间隙,处理后再次进行测量,数据如表2。从表2看出紧固提瓦螺栓起到了一些作用,但每天还有大量的油漏走,并没有从根本上解决渗油的问题,还需要进一步查找原因。3.2第二次处理方案机组停机,拆开水导轴承,进行全面检查。检查瓦架同瓦之间的两道密封,发现密封条发硬,安装时密封条抹有较多的密封胶,胶和密封条固成一体,且成为硬块,使密封条没有弹性恢复力,瓦架同瓦之间形成间隙,大量透平油从此漏走。其他部位没有发现异常,按照传统的处理办法,更换相同的密封条,抹有同样的密封胶后回装,回装后油位测量数据如表3。表3回装后油位测量数据表3看出,机组在处理后,初期漏油明显减少,但经过机组运行一段时间后,漏油呈上升趋势,且上升到第一次简单处理(打紧提瓦螺栓)后的漏油量,由此可见此次更换密封条,没有起到很好效果。更换密封条初期效果好一些,分析原因主要是初期密封条还有弹性,密封胶在低温下硬化带来的影响不明显,随着运行时间加长密封条随密封胶一起硬化,密封条失去弹性完全失去密封效果;密封条选用的材质也不过关。3.3第三次处理方案吸取第二次处理的教训,第二次更换为艾志高弹性恢复力密封条,同时改变传统工艺,不再抹用密封胶直接将密封条回装,处理后,水导油盆的油位保持不变,彻底解决了水导轴承漏油的问题。4结束语因地制宜,不同的工作环境选用不同材质的密封条,工作环境特别恶劣的,低温、潮湿的,要选用高弹性恢复力的密封条,适当改变一些传统工艺,密封条上不再抹用密封胶而直接使用,使设备更好地适应现场状况。万家寨水电站5号机水导轴承密封条也做了同样的处理,更换后5号、6号机运行一年多,都未再出现漏油问题。
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